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| 膨潤土礦水力旋流器濕法提純工藝研究 |
| 來源:中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時間:2015-05-26 10:03:52 瀏覽次數(shù): |
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1 引言
阜新某膨潤土礦采用原礦晾曬之后經(jīng)HGM 三環(huán)中速微粉磨粉機(jī)除砂制粉,加入適量工業(yè)堿,多段對輥擠壓鈉化工藝制備鈉基膨潤土。但是由于原礦品位逐漸下降,以及入料品位不穩(wěn)定等因素,磨粉機(jī)出料產(chǎn)品品位不能達(dá)到生產(chǎn)要求,產(chǎn)品性質(zhì)不穩(wěn)定,影響后續(xù)改型加工。
針對這一問題,采用小錐角、多型號小直徑水力旋流器串聯(lián)的工藝對其磨粉之后的產(chǎn)品進(jìn)行濕法提純,該工藝不僅簡單,設(shè)備投資少,生產(chǎn)效率高,能夠達(dá)到生產(chǎn)預(yù)期要求,并且經(jīng)過提純之后的產(chǎn)品性質(zhì)穩(wěn)定,解決了原工藝在鈉化改型之前給料性質(zhì)變化大的問題。
2 原礦
2.1 化學(xué)成分分析
未經(jīng)粉磨機(jī)制粉前,原礦化學(xué)成分分析見表1。
由表1 可知,SiO2 / Al2O3質(zhì)量比值為4.88 與理論值( 2.36) 差距較大,說明該膨潤土中含較多雜質(zhì)。
2.2 原礦性能分析
經(jīng)HGM 三環(huán)中速微粉磨粉機(jī)除砂制粉后,原礦除砂70%左右,對該粉礦進(jìn)行部分性能測試,結(jié)果見表2。
從表2 可以看出,該膨潤土經(jīng)過磨粉機(jī)磨粉之后,比表面積大,中位徑較小,均有利于后續(xù)改型工藝,膠質(zhì)價(jià)70 mL /g,證明該土膠體分散性好。但是從蒙脫石含量可以看出,有用成分不能達(dá)到生產(chǎn)要求,依然含有大量的雜質(zhì)成分,并且雜質(zhì)經(jīng)過磨粉機(jī)之后,粒度變小,含有細(xì)粒級雜質(zhì)是導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降的主要因素,因此,務(wù)必在改型加工之前對該土進(jìn)行提純處理。
3 提純實(shí)驗(yàn)
3.1 實(shí)驗(yàn)過程
選前處理:用該膨潤土粉礦原礦70 kg,配制15% 濃度漿料,在入旋流器前的攪拌桶中浸泡、攪拌2~3h,目的使其充分分散。
實(shí)驗(yàn)方案: 采用旋流器型號為GSD150( 150 mm) 、GSD75( 75 mm) 、GSD50( 50 mm) 、GSD25( 25 mm) 、GSD10( 10 mm) 。五個旋流器串聯(lián),進(jìn)行選礦提純實(shí)驗(yàn),旋流器分選工藝流程圖見圖1。

圖1 膨潤土提純工藝流程圖
實(shí)驗(yàn)過程: 礦漿充分打散混勻之后,由UHB-ZK-Ⅲ型渣漿泵以一定壓力給入直徑150mm旋流器,150mm旋流器主要目的是為了脫出礦漿中顆粒較大的雜質(zhì),該原礦經(jīng)過磨粉機(jī)處理之后,盡管粒度很細(xì),但150mm直徑旋流器底流仍可見大量雜質(zhì)礦物,因此150mm 直徑底流做尾礦處理,溢流直接進(jìn)入75mm 直徑旋流器前攪拌桶。
75 mm直徑旋流器以同樣型號渣漿泵以一定壓力給料,溢流進(jìn)入50mm 旋流器前攪拌桶,底流1 留作分析。50mm 旋流器入料以XG040602ZF 單螺桿泵以一定壓力給入,溢流進(jìn)入下一段25mm 直徑旋流器前攪拌桶,底流2 同樣留作分析。25mm直徑 旋流器入料以同樣型號螺桿泵以一定壓力給入,溢流進(jìn)入下一段10mm直徑旋流器前攪拌桶,底流3留分析。
10 mm直徑旋流器以同樣型號螺桿泵以一定壓力給入,溢流、底流均作為產(chǎn)品留樣分析。分級提純之后的各級底流和溢流分別取樣,測定其粒度組成、比表面積、膠質(zhì)價(jià)及蒙脫石含量。
3.2 旋流器分選結(jié)果
不同給礦壓力及不同直徑旋流器提純產(chǎn)品結(jié)果見表3。

4 提純實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
150 mm直徑旋流器給礦壓力0.1 MPa,維持在此較低壓力條件下主要是因?yàn)?,該原礦在入旋流器前經(jīng)過一段磨粉除砂,脫除大部分大顆粒雜質(zhì),采用較低給礦壓力目的是為了保證進(jìn)入后段分選的漿料產(chǎn)率,從結(jié)果來看,其溢流產(chǎn)率在80%以上,并且蒙脫石含量以及溢流產(chǎn)品比表面積都有明顯提高。
后續(xù)不同型號旋流器給礦壓力逐漸提高,不僅是為了滿足設(shè)備所要求的工作壓力,其主要目的是為了增加溢流產(chǎn)品中細(xì)粒級物料即蒙脫石的含量,從75/50/25 等直徑旋流器產(chǎn)品指標(biāo)可以看出,在保證蒙脫石含量逐漸提高的基礎(chǔ)上,產(chǎn)率均在80%以上,50產(chǎn)率達(dá)到90% 以上,如果繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)率,增大旋流器的給礦壓力,首先會增加設(shè)備的工作負(fù)荷,其次會不同程度的降低各產(chǎn)品細(xì)粒級含量。
10 mm直徑旋流器底流和溢流產(chǎn)品蒙脫石均達(dá)到較高品位,溢流蒙脫石含量達(dá)到95% 以上,但其產(chǎn)率降低明顯,溢流56.66%,底流43.34%。分析其原因主要可能是10mm 直徑旋流器給礦壓力足夠大,但是給礦濃度較低,雖然保證了溢流產(chǎn)品的高品位,但是干礦產(chǎn)率下降,回收率下降,考慮現(xiàn)場生產(chǎn)要求,可以將10mm給礦壓力適當(dāng)降低; 另外,由于此實(shí)驗(yàn)每種型號旋流器均采用單臺設(shè)備,如果生產(chǎn)允許,可以考慮調(diào)整不同型號配備不同數(shù)量設(shè)備,并且可以在10mm直徑旋流器前增加脫水設(shè)備,進(jìn)而保證其給礦濃度。
5 結(jié)論
(1) 采用水力旋流器分級提純膨潤土,解決了阜新某膨潤土礦磨粉機(jī)出料蒙脫石品位不高且出料性質(zhì)不穩(wěn)定的現(xiàn)場實(shí)際問題;
(2) 采用水力旋流器分級提純工藝,獲得了性質(zhì)穩(wěn)定的高、中、低檔系列產(chǎn)品,為膨潤土在不同行業(yè)的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ);
(3) 采用水力旋流器分級提純工藝,滿足了生產(chǎn)要求,并且該工藝簡單,設(shè)備投資少,生產(chǎn)效率高,可應(yīng)用于現(xiàn)場生產(chǎn)。
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